潍柴材料成型MES设备数采改造项目生产流程追溯改造项目

为了实现对现有生产线进行物料、半成品、成品实时追溯,
MES数采改造项目新增追溯功能模块。为保证MES项目追溯功能模块顺利实施,对规划检测工位进行加装RFID读写器或者固定扫码枪的改造,实现托盘号及浇包号等流转数据的读取。从而实现造型产线、熔炼产线相关工序满足MES系统的生产过程追溯功能。

根据8个车间的各条生产线实际情况,常温区选择高频RFID系统,高温区选用超高频RFID系统。

  1. 选用高频RFID系统时:选用图尔克模块化架构的BL20系列RFID产品。如后期车间升级需更换通讯协议时,只需更换网关即可,其余扩展的模块不用更换;如现场出现损坏,可只更换损坏部分(比如模块或底板),降低维护成本;图尔克BL20系列产品具备强大的灵活的可扩展性,可扩展RFID模块及其他IO模块,方便现场新增RFID点位、外接按钮/指示灯、模拟量等信号,可适应未来对系统升级扩展需求。配合HF RFID专用配套单端预铸线缆使用。
  2. 选用超高频RFID系统时:选用图尔克TN-UHF系列产品。由于超高频的工作特性,选用可编程的超高频RFID控制器,可在超高频RFID控制器内通过程序开发算法实现对可能出现的串读、误读等杂波信号的筛除。配合UHF RFID专用配套双端预铸线缆使用。
  3. 图尔克RFID系统可以通过设备指示灯显示供电、工作、报警等状态,实现设备诊断。
  4. 根据各生产线的工艺环境合理选择RFID电子标签。确保常温区读取效果稳定可靠,高温区标签耐温达300℃及以上,且耐用,读取效果稳定可靠。电子标签安装时要针对具体应用场景选择合适的安装方式,支架结实耐用,高温区标签采用隔热材料进行隔离,所有RFID系统安装与原有装置不会产生干涉,不影响现有人工/设备的操作。
  5. 耐高温标签防尘防水等级IP67,存储温度-60℃~300℃,工作温度-40℃~220℃,单次工作时长100个小时,累计工作大于700个小时。支持10万次写入和无限次读取。耐高温标签的使用寿命达到12个月以上。

我公司对7个车间进行了现场考察,并将高频和超高频RFID系统各一套分别临时安装在生产线上进行实际测试验证。根据7个车间的各条生产线合理选择设计图尔克RFID系统接入生产线PLC系统,针对不同生产线上的不同PLC系统,开发相应的RFID程序,将生产托盘号读取到PLC中。造型车间不新增额外的PLC,通过北辰协议转换模块或者RFID读写器编程等方式实现与原生产设备PLC的通讯。PLC中RFID系统的编程由乙方负责,并增加读取失败后的带停线或者不带停线选择功能。熔炼一线、熔炼二线分别新增4套PLC(含配电箱、空开、电源及其他辅件),且每套PLC通过交换机至少预留2处网口,PLC选用西门子S7-200Smart SR40系列,实现RFID系统的集成,完成浇包号的读取。新增RFID硬件系统及RFID软件程序稳定可靠,新增RFID系统与原生产线系统无干涉,不影响原生产系统的运行。